工藝,是銜接產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、品質(zhì)控制環(huán)節(jié)的重要橋梁。在雙良鍋爐設(shè)計部,有這樣一群技術(shù)精英,他們以忘我的工作熱情和執(zhí)著的匠心,鉆研工藝難題,探尋解決之道,為公司提質(zhì)提量、降本增效扛起了硬核擔(dān)當(dāng)。
今天故事的主角,就是來自雙良鍋爐設(shè)計部的焊接工程師嚴(yán)建俊,設(shè)備部的機(jī)械維修大師傅單建國,他們一位是技術(shù)專家,一位是設(shè)備大拿,在他們的“雙劍合璧”下,雙良鍋爐成功實現(xiàn)了雙絲埋弧焊優(yōu)化技術(shù)在產(chǎn)品制造中的運用。
過去鍋爐汽包加工制造,采用傳統(tǒng)單絲埋弧焊技術(shù)。近年來伴隨鍋爐訂單量增加,原有的單絲埋弧焊焊接熔敷效率低,已無法滿足劇增的工程項目建設(shè)需求。
為打破僵局,雙良鍋爐設(shè)計部一方面深入現(xiàn)場,與經(jīng)驗豐富的焊接操作工探討焊接技術(shù)提升方法,一方面加強(qiáng)研究學(xué)習(xí)。在一次參觀交流中,他們發(fā)現(xiàn)大厚板焊接制造中使用的雙絲埋弧焊技術(shù),對提高焊接制造效率,縮短產(chǎn)品交付周期效果顯著。如果將這項技術(shù)應(yīng)用到鍋爐汽包加工制造中會如何?偶獲的啟發(fā),似乎讓設(shè)計部尋得了突圍思路,對工程師嚴(yán)建俊來說這充滿挑戰(zhàn)而又非常期待。
首先是試驗論證。在主管領(lǐng)導(dǎo)張旭平副總經(jīng)理的鼓勵支持下,嚴(yán)建俊和同事們首次對雙絲和單絲埋弧焊的對比實驗,在充分驗證了雙絲埋弧焊技術(shù)的可行性后,他又圍繞“原有焊接機(jī)頭雙絲布局排列、雙絲焊接參數(shù)匹配、焊接工藝性能”展開進(jìn)一步工藝探索試驗,對焊接接頭力學(xué)性能及金相組織進(jìn)行分析。全面工藝性驗證試驗后,設(shè)計部最終確定采用“兩套控制系統(tǒng)、兩個電源、兩根焊絲進(jìn)入同一套焊接系統(tǒng),一次焊兩層焊道”的方案。
理論很完美,實踐過程中卻總是碰到各種挑戰(zhàn)。在環(huán)縫試驗階段初期嚴(yán)建俊就遇到了一個大難題,在汽包環(huán)縫焊接過程中經(jīng)常出現(xiàn)的焊縫成型不好、熔池濺出、根部焊道清渣困難等問題無法解決,一次次的失敗,使得參與試驗的同事開始懷疑技術(shù)的可行性,大家逐漸失去了信心。
面對重重挑戰(zhàn),生性不服輸?shù)膰?yán)建俊與難題拗上了勁。每一次試驗后,他都做出深刻總結(jié),在失敗原因與解決辦法中反復(fù)思考,利用大量休息時間,查閱了相關(guān)學(xué)術(shù)論文技術(shù)資料,但“破局”似乎總是遙遙無期。偶然間與同學(xué)的一通電話,給這件事帶來了轉(zhuǎn)機(jī)。電話中,與從事海工產(chǎn)品制造并了解環(huán)焊縫焊接的同學(xué)的一番交流,為他理清了思緒,找到了針對性的措施。在優(yōu)化了焊接參數(shù)的相關(guān)匹配后,在攻關(guān)上歷盡劫波的嚴(yán)建俊終于成功了,雙絲機(jī)頭的結(jié)構(gòu)排列、焊劑和焊縫金屬濺出問題、根部焊道清渣困難都得到徹底解決。
故事的另一位主角,設(shè)備部機(jī)械維修組組長單建國表示“壓力有點大”。對他來說,對水管車間埋弧焊進(jìn)行雙送絲雙槍頭同步焊接,不光要能縱縫焊接,還要能環(huán)縫雙絲同步焊接,這是一次“從零開始”。
盡管連續(xù)多日精心打磨,但第一次縱縫焊接試驗還是讓他在心提到了嗓子眼后隨即急遽沉到了谷底,試驗結(jié)果失敗了。調(diào)整好狀態(tài),單建國通過對比實驗數(shù)據(jù),檢查設(shè)備,找到了失敗原因:出自送絲弧度負(fù)荷大、焊槍之間距離大、焊機(jī)焊接不穩(wěn)定串弧。據(jù)此他又做了進(jìn)一步改進(jìn),多次試驗終于完成了縱縫雙送絲雙槍同步焊接的技改要求。
好事多磨。在縱縫雙送絲雙槍同步焊接的技改基礎(chǔ)上,針對環(huán)縫雙送絲雙槍頭同步焊接多次的試驗,卻一直沒成功。嚴(yán)建俊、單建國和車間焊接師傅王友群一起,大家利用節(jié)假日在現(xiàn)場繼續(xù)攻關(guān),經(jīng)常一呆就是一整天。在試驗中他們先后對槍頭角度、平行、送絲弧度、距離、前槍底后槍高、爬坡焊、焊接電流電壓參數(shù)等等繁多項類進(jìn)行調(diào)整,失敗了,再重來!最終雙絲雙槍同步焊接試驗成功,他們也成功掌握了雙絲埋弧焊技術(shù),經(jīng)江陰特檢院監(jiān)督審核,4項焊接工藝通過了評定,12項現(xiàn)有埋弧機(jī)動焊操作人員資質(zhì)符合新工藝應(yīng)用要求。
經(jīng)過半年多產(chǎn)品制造的持續(xù)跟蹤驗證,雙絲埋弧焊的應(yīng)用,不僅減少了鍋爐產(chǎn)品焊接道次,焊接效率也得到了大幅提高,在縮短產(chǎn)品交付周期的同時減小了電能消耗。以DN800*46mm鍋爐汽包為例,由原工藝焊16道縮減為11道,縮短產(chǎn)品制造周期1.5天。